淡水河谷球团厂使用卡粉的生产实践(2)

来源:烧结球团 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-07-30
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摘要:表6 使用卡粉前后球团矿的还原度变化情况%使用卡粉前使用卡粉后2015年2016年2017年2018年还原度 2.2 阿曼球团厂使用卡粉的实绩 淡水河谷阿曼球团厂位于阿

表6 使用卡粉前后球团矿的还原度变化情况%使用卡粉前使用卡粉后2015年2016年2017年2018年还原度

2.2 阿曼球团厂使用卡粉的实绩

淡水河谷阿曼球团厂位于阿曼苏哈尔市利瓦工业港内,于2011年4月开始运营[5],设计产能为2×450 万吨/年,历年产量如图4所示。该厂为干式球磨+链箅机回转窑工艺。2016年以前,主要使用巴西南部硬质赤铁矿生产氧化球团,作为生产直接还原铁的原料。从2016年开始,逐步配入卡粉作为原料,目前卡粉的配比已达25%~30%。

图4 淡水河谷阿曼球团厂历年产量

表7为配入卡粉前后对磨矿指标的影响,配入25%的卡粉替代硬质赤铁矿后,球磨机处理能力增加了11%,同时,钢球消耗量降低48%,电耗也降低了7%,而所得到磨矿产品的比表面积增加了600 cm2/g。这也验证了卡粉具有良好的可磨性,可降低磨矿成本。

表7 卡粉对磨矿指标的影响卡粉比例/%给料速率/(t·h-1)钢球消耗/(kg·t-1)电耗/(kW·h·t-1)比表面积/(cm2·g-1)

表8、表9对比了配加卡粉后对造球过程以及焙烧球性能的影响。由表8可见,配入25%的卡粉以后,适宜的造球水分由7.8%降低至7.4%;膨润土添加量由7.0 kg/t降低至5.9 kg/t,降幅达16%;与此同时,生球落下次数由5.4 次/0.5 m提高至8.0 次/0.5 m。可见,卡粉具有优异的成球性,即使在生球水分和膨润土用量同时降低的情况下,仍可以提高生球的落下强度。

由于生球质量改善,该产线的台时生产能力由557 t/h提高至615 t/h,增幅达10%。热能消耗由242 Mcal/t降低至222 Mcal/t,能耗降低了8%,其原因主要在于适宜的造球水分降低了,可节约用于生球干燥的热量;生球质量提高后,降低了生球在干燥预热过程中粉末的产生,从而提高料层透气性,改善传质传热条件[6]。

表8 卡粉对造球及焙烧过程的影响卡粉比例/%造球水分/%膨润土用量/(kg·t-1)生球落下次数/(次·(0.5m)-1)台时产量/(t·h-1)热能消耗/(Mcal·t-1).45.98.0

由表9可见,配入卡粉前后,在预热焙烧工艺条件无明显变化的条件下,球团矿的抗压强度均保持在3 000 N以上;筛下粉含量则由6.9%降低至3.6%,降幅达48%,这也从另一个角度证明了配入卡粉以后,生球在干燥预热过程中产生的粉率减小;磨损指数由3.7%降低至3.2%,表明使用卡粉生产的球团矿更耐磨了。

表9 卡粉对球团矿质量的影响卡粉比例/%抗压强度/N筛下粉含量/%磨损指数/%0.93..63.2

从阿曼球团厂的生产实绩来看,配入卡粉以后,对整个生产系统各个指标均有显著的改善作用,这也是阿曼球团厂的年产量逐年攀升,并超过设计产能的主要原因。

3 结语

1)卡粉是一种典型的赤铁矿粗粉,铁品位高达65.1%,二氧化硅及其他有害元素含量均较低,磨矿功指数仅为11 kW·h/t ,可将其磨矿至适宜粒度作为优质球团原料。

2)淡水河谷球团厂的生产实绩表明,卡粉极易研磨,无论是在湿式还是干式磨矿体系下,均可提高磨矿系统的产量,并提高研磨后产品的比表面积,改善混合料造球性能。

3)淡水河谷球团厂的工业实践表明,磨矿后的卡粉具有优异的成球性,可降低膨润土用量和造球水分;减少生球在干燥预热过程中粉末的产生,改善料层传质传热条件,提高热能利用效率,从而降低工序能耗;同时,还可以提高台时产量,改善球团矿质量。

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文章来源:《烧结球团》 网址: http://www.sjqtzz.cn/qikandaodu/2021/0730/562.html



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